西門子TP1200 12寸面板 DP 接口
一、引言:
壓力機是汽車行業(yè)沖壓車間的關鍵設備,主要用于生產(chǎn)汽車白車身各種沖壓零部件。壓力機與模具配合完成汽車沖壓件的拉延、修邊的過程中,需要調整滑塊高度,適應不同高度的模具,其調整精度和穩(wěn)定性直接影響汽車沖壓件的質量。
二、應用的主要工藝點及要解決的主要問題:
目前,奇瑞公司沖壓四車間使用的小噸位壓力機的滑塊調整顯示表是機械式的,精度和穩(wěn)定性差,操作人員目視機械式顯示表不方便,容易讀出錯誤數(shù)據(jù),從而造成設備過載,引起設備故障和設備事故。而且壓力機上安裝有滑塊調整上下限位,如果壓力機單次運行或寸動,容易將限位開關打壞,上下限位開關起不到保護作用,容易引發(fā)安全事故。
三、應用方案簡介:
為解決上述問題,汽車行業(yè)普遍采用編碼器解決方案。此方案利用旋轉編碼器記錄滑塊高度,將信號送給歐姆龍PLC高速計數(shù)模塊,經(jīng)過歐姆龍PLC處理轉化為十進制數(shù)值,然后顯示滑塊高度。編碼器方案的程序框圖見圖1。
圖1 編碼器方案的程序框圖
但是對比接近開關方案,編碼器方案的成本投入大,同時要求PLC能支持高速計數(shù)模塊,對現(xiàn)場的環(huán)境要求高。兩種方案的比較表見下表。
方案比較表
從上面的比較可以看出,接近開關方案比編碼器方案節(jié)省近7000元,而且安裝比較方便,對PLC系統(tǒng)的要求也低,還能達到規(guī)定的精度和穩(wěn)定性。
目前,我們采用的是接近開關方案。此方案通過接近開關檢測壓力機機械傳動軸旋轉的圈數(shù),將信號送到歐姆龍PLC,經(jīng)過內部程序處理,輸出到歐姆龍PLC數(shù)字量輸出模塊,在BCD碼顯示器上顯示滑塊高度。接近開關方案的程序框圖見下圖2:
圖2 接近開關方案的程序框圖
接近開關方案的改造步驟如下:
1、利用壓力機設備上現(xiàn)有的接近開關,檢測滑塊調整機構絲桿旋轉的圈數(shù),將檢測到的圈數(shù)送入歐姆龍PLC。我們運用歐姆龍PLC的特殊指令INC和DEC,通過BCD遞增和遞減功能來實現(xiàn)傳動軸正轉和反轉時,檢測圈數(shù)的加減。程序見下圖3。